發(fā)布于:2019/11/1 13:04:46 點擊量:221
作 者: 沈中奇
摘 要: 本文論述減溫減壓系統(tǒng)關鍵設備調(diào)節(jié)閥應用中的問題,以及分析問題的過程和解決的方法。
1 前言
在減溫減壓系統(tǒng)中,關鍵設備減壓閥前后壓差大,易產(chǎn)生泄漏、噪聲及氣蝕,自動控制也會失效。本文在現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)的基礎上,分析工藝系統(tǒng)對調(diào)節(jié)閥的要求。并通過工藝參數(shù)分析,對廠家計算的分析來確定選用產(chǎn)品。文章最后從我廠系統(tǒng)改造前后的情況對理論分析予以確認。
2 工藝條件及改造前的工藝狀況
在我公司自用蒸汽的工藝生產(chǎn)中,有一臺關鍵設備為減溫減壓器,該設備將鍋爐生產(chǎn)的蒸汽(在不通過汽輪機發(fā)電的情況下)從2.48MPa 430oC減溫減壓到0.35MPa 170oC,以滿足公司其他用汽單位的需求;該減溫減壓器上的減壓閥和減溫水分配閥為該減溫減壓器廠配套的,型號為Y45Y100-Dgl50雙座減壓閥和JF61H-100DN32給水分配閥;該設備自公司生產(chǎn)以來,連續(xù)運行了4年多,基本上能滿足公司生產(chǎn)的要求;但在這4年多的運行期內(nèi),我們也發(fā)現(xiàn)該設備存在一些問題,主要表現(xiàn)在如下幾方面:
(1)減壓閥的泄漏量大,特別是在蒸汽通過汽輪機發(fā)電的情況下,在該種條件下,該減壓閥應該是完全關死的,但由于雙座閥本身的結構和產(chǎn)品質量等問題,該閥門在全關位置時仍有較大的蒸汽泄漏量,造成了不必要的能源損耗,并增大了生產(chǎn)成本。
(2)調(diào)節(jié)范圍小:從雙座閥的調(diào)節(jié)特性可知,該閥的調(diào)節(jié)范圍比較??;根據(jù)工藝的實際操作情況來看,在鍋爐小負荷運行時(蒸汽產(chǎn)能在10t/h時),該減壓閥無法完成對蒸汽壓力的調(diào)節(jié),即在蒸汽流量小于1Ot/h時,無法對蒸汽壓力進行調(diào)節(jié)。
(3)控制精度低,穩(wěn)定性差:減壓閥和減溫閥的控制采用的是帶伺服放大器角行程電動執(zhí)行機構,執(zhí)行機構與閥桿的聯(lián)結采用的是杠桿;伺服放大器的型號過于陳舊,平衡和穩(wěn)定度的調(diào)節(jié)過于復雜,可能由于用于伺服放大器和反饋板上的電子元件器件未經(jīng)工業(yè)化處理,故對環(huán)境的要求也較高,在高溫和粉塵環(huán)境中工作不穩(wěn)定;執(zhí)行機構與閥體的聯(lián)結設計不合理,多支點的杠桿聯(lián)結方式雖然滿足了將角行程電動執(zhí)行機構輸出力的放大,但由于杠桿各聯(lián)結點存在較大的機械縫隙,無法滿足整個控制系統(tǒng)對控制精度及控制穩(wěn)定性的要求.因此對這兩臺閥的控制精度和控制穩(wěn)定性均較差,無法滿足自動的要求,自生產(chǎn)開車以來一直處于手動和現(xiàn)場操作狀況,控制精度低。
(4)日常維修量大,工藝操作困難:由于該控制系統(tǒng)上的設備在當時選型時均有一定的缺陷,因此在實際運行時總是存在一些問題,每周均有2-3次的維修,而且工藝自開始生產(chǎn)以來就沒有投上過自動,增加了工藝操作人員的操作難度。
為了解決上述設備所存在的問題,更好的滿足工藝安全生產(chǎn)的要求,我們決定對該減溫減壓器上的減壓閥和減溫水分配閥及其控制系統(tǒng)進行改造,根據(jù)工藝的要求及公司目前的生產(chǎn)狀況,該兩臺閥應滿足如下的工藝生產(chǎn)條件:
a)蒸汽減壓調(diào)節(jié)閥
工藝管徑:150mm(DN150、PN10)介質:蒸汽
溫度:Max 4300C
流量:Qmin4t/h Qnor15t/h Qmax20t/h
進口壓力:2.45MPa
出口壓力:0.35MPa
配電動執(zhí)行機構:電源為220VAC/50Hz
輸入信號為:4—20mA
閥位反饋信號為:4—20mA
執(zhí)行機構上帶手動開/關手柄或手輪
b)減溫水閥
工藝管徑:32mm(DN32、PNIO)
介質:水
溫度:1080C
流量:Qmax 2500kg/h
進口壓力:3.OMPa
出口壓力:0.4MPa
配電動執(zhí)行機構:電源為220VAC/50Hz
輸入信號為:4~20mA
閥位反饋信號為:4~20mA
執(zhí)行機構上帶手動開/關手柄或手輪根據(jù)以上的工藝條件,我們將調(diào)節(jié)閥和執(zhí)行機構分開選型,首先確定執(zhí)行機構,然后再選調(diào)節(jié)閥,再由調(diào)節(jié)閥的供貨商提供成套。
3 電動執(zhí)行機構的選型
根據(jù)工藝運行的需要及工藝人員的要求,此調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機構我們決定選用電動執(zhí)行機構,為此就我們所掌握的資料,經(jīng)多方比較我們選擇如下三家在全世界范圍內(nèi)較有名氣的電動執(zhí)行機構專業(yè)生產(chǎn)廠家:日本KOSO、德國auma、英國Rotork。
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經(jīng)我們了解三家廠的產(chǎn)品基本情況如下:
表1
廠家 | KOSO | auma | Rotoyk |
產(chǎn)品原產(chǎn)地 | 中國鞍山 | 德國 | 英國 |
生產(chǎn)適用范圍 | 化工、電廠 | 化工、電廠 | 化工、電廠 |
傳動方式 | 皮帶傳動 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
手動操作 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 帶手輪 |
輸出力矩 | 0~1500N.M | 30-3200N.M | 30-3000N.M |
適用環(huán)境溫度范圍 | -10-+60℃ | -25-+80℃(普通型)0-+120℃(高溫型) | -25-=80℃ |
過載保護 | 無過載保護 | 有過載保護 | 有過載保護 |
從以上三種產(chǎn)品中,我們選擇了德國的auma電動執(zhí)行機構,理由如下:
3.1 環(huán)境溫度
目前我公司正在用的減溫減壓器附近的環(huán)境溫度我們實測為:離閥座250px處的溫度為2200C左右,在此點往上再上移375px,此處溫度為720C,而目前所用的電動執(zhí)行機構處的溫度為560C。根據(jù)我們這幾年的使用KOSO的經(jīng)驗來看,KOSO對環(huán)境溫度是小于600C,但在570C左右時,此電動機構即出現(xiàn)工作不正常的情況。因此,KOSO的電動執(zhí)行機構不能用于此減溫減壓器上,而auma及Rotork的工作范圍為-250C-+800C,且auma還有一種高溫型的,可將適用環(huán)境溫度范圍擴展為0-+120oC,而在我們的此處應用中,選用-250C一+800C=的普通型即可。
3.2 輸出力矩
目前我公司20t/h減壓閥上的伺服電機額定輸出力矩為250N.M,但在給減壓閥出力時應用了一個杠桿,將此力放大了6倍(現(xiàn)場杠桿力臂分別為1625px 比275px)。這樣對此減壓閥的輸出力矩實際上在1500N.M左右,而從上表中可以看出,l500N.M的力矩輸出對KOSO電動執(zhí)行機構來說已是上限了,沒有余量,因此只有auma及Rotork可以。
3.3 應用情況
(1)KOSO電動執(zhí)行機構在我公司電站已有較多的應用,在較低的環(huán)境溫度(530C=以下),小力矩輸出(500N.M以下)的條件下使用情況較好,維修量也較少,這幾年的運行也較滿意。
(2)auma電動執(zhí)行機構我公司的維修人員有對該產(chǎn)品的使用及維修經(jīng)驗,據(jù)維修人員反映,此執(zhí)行機構在用了十幾年后,均能一直很好的工作,維修量極少,建議我們也用此電動執(zhí)行機構。
(3)Rotork執(zhí)行機構在我們的兄弟單位有應用,該廠的電站有幾臺調(diào)節(jié)閥也是用的Rotork的電動執(zhí)行機構,使用了一年多,工作一直很好,幾乎沒有維修量。
(4)在性能價格方面
經(jīng)我們的了解比較,如果將auma的價格定義為lA的話,則KOSO的價格為(0.3—0.4)A,而Rotork的價格為(1.2一1.3)A。
基于上敘理由.我們決定采用auma公司的電動執(zhí)行機構。
4 調(diào)節(jié)閥的工藝要求及選型
由于調(diào)節(jié)閥的選型,涉及到的因素較多,考慮的因素也很復雜,涉及到多個專業(yè),不是此方面的專業(yè)廠家,有此因素怕考慮不到,而且此設備對我們來說即關鍵又投資高,因此在選擇供貨商時,我們約定了如下原則:
直接同生產(chǎn)廠家或該廠家的辦事處聯(lián)系,此點主要是從技術支持上考慮。
必須是世界上有名的且在此方面有較優(yōu)良的生產(chǎn)及服務業(yè)績的大生產(chǎn)廠家,此點主要從產(chǎn)品質量和信譽上考慮。
價格上必須要有競爭力。
基于以上三點原因,就我們所掌握的資料和情況,我們選擇了三家生產(chǎn)廠家,分別是:美國Fisher公司,芬蘭Neles公司和德國的Samson公司。
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以上三家的代表在收到我們的工藝條件后,又經(jīng)過多次聯(lián)系,反復核實有關的技術及工藝參數(shù),均做出了選型,且有三家均在選型中提供了調(diào)節(jié)閥選型計算書(均按我方要求,配auma電動頭,并調(diào)試好、總成交貨),情況如下:
表2
天津Figher | 德國Samson | 芬蘭Neles | |
所選型號 | ED-4&ED-1 | TYPE251&TYPE241 | QXA-T5D1306ADFA.03&fc01d-WSXKLCTDH3 |
供貨周期 | 12-16周 | 12-14周 | 16-20周(包括4周海運期) |
從三家的報價情況及后來的技術交流中了解到:Fisher及Samson所選閥為單座閥,而芬蘭Neles選的為球閥(帶Q—Trim內(nèi)鍵的TOP5系列)。
單座調(diào)節(jié)閥即為globe閥,從該閥的結構上可知為不平力衡閥,一般介質流向為下進上出(Fisher及Samson均選此種閥),該類閥的閥芯是通過上下行程方式來控制介質流量的,因而配該閥的執(zhí)行機構為上下行程的直行程機構;而NELES的TOP5系列調(diào)節(jié)閥為球閥結構,閥芯通過0—90度的開關角度來控制介質的流量,因而配該閥的執(zhí)行機構為0—90度的角行程程機構。
下面就此三家廠家所報的兩種閥型比較如下:
4.1 調(diào)節(jié)閥在工作時對執(zhí)行機構出力的要求
單座閥由于本身設計原理和結構上的原因,在大差壓的情況會產(chǎn)生巨大的不平衡力,具體到我們的工藝條件下,如果按我們的工藝條件:即6”(150ram)閥及2.1MPa的差壓,所產(chǎn)生的不平衡力約為:1854.6 kg,考慮到l5%左右的余量,至少也在2l00kg左右此點在Samson的計算書中已體現(xiàn)出來,他們計算出來的推力在l8.8KN左右,而Fisher在同我們的交流中,也說到此不平衡力,而且也很大,但在的計算書中沒有表述出來。由于電動執(zhí)行機構出力要有大于此不平衡力才能關閉此閥,因此電動頭的功率要較大,而且單相220VAC的電機已滿足不了此要求,必須要三相380V的電機才能產(chǎn)生此巨大推力。在Samson的計算書中,也已考慮了此問題,他們是采用三相380V電源的。由于要求電機產(chǎn)生的推力大,因而電機功率也要大,對電動執(zhí)行機構的要求也高,因而價格也較貴,此點Samson和Fisher的報價均有體現(xiàn)。而在eles報價中,由于他們采用的是TOP5系列的球閥,因此非常巧妙地避開了此難題。電動頭提供的是力矩,比直接作用在閥上的推力要小得多,經(jīng)他們計算,認為只需80N.M的扭力即可,這樣電動執(zhí)行機構輸出的力就小得多:電動頭的價格要低,整體價格自然也就有競爭力了。
4.2 調(diào)節(jié)閥噪聲與汽蝕
在調(diào)節(jié)閥的選型中,另一個重要的要考慮的問題是噪聲及汽蝕。特別是介質為高溫高壓的蒸汽。就調(diào)節(jié)閥來說,前后差壓愈大,介質流速就愈大;流速愈大,則產(chǎn)生的噪音就愈大;噪聲愈大,對閥芯和閥內(nèi)件的破壞也愈大。噪聲生產(chǎn)后,不僅嚴重傷害閥芯和閥內(nèi)件,在嚴重的情況下,還能對閥的下游工藝管道引起共振,嚴重影響工藝的正常生產(chǎn);另外噪聲對工人的工作環(huán)境也產(chǎn)生極大的危害,依據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》中的第五、六條的要求,每個工作日接觸噪聲8小時,允許噪聲為85dBA以下,每個工作日接觸噪聲小于l小時,噪聲最大不超過1l5dBA。除此之外,伴隨著噪聲的產(chǎn)生,還會有氣蝕、閃蒸等一系列問題伴隨出現(xiàn),這些情況的出現(xiàn),將嚴重影響調(diào)節(jié)閥的工作質量及穩(wěn)定性,更會大大地縮短此閥的使用壽命。
具體就我們所選的調(diào)節(jié)閥中,如果采用單座閥(即Samson及Fisher報價中所選的閥型),在我們目前的工藝條件下,經(jīng)計算此類閥產(chǎn)生的噪聲可達l13 dBA,其中Fisher閥可選減噪聲的附件,最多可減去一17 dBA,這樣該閥所產(chǎn)生的噪聲應在96 dBA左右。在Neles的計算書中,對噪聲有一欄專項計算,由于Neles所選的TOP5系列的調(diào)節(jié)閥閥內(nèi)件采用了很好的降噪及消除汽蝕內(nèi)件,即Q—Trim降噪件(Neles的專利),該Q—Trim 內(nèi)件的結構如下(圖1):
從該結構圖中,我們可以了解到,該閥的球芯上已做成了多孔多級的網(wǎng)狀結構,該結構本身即符合降噪原理(即逐級降壓),因此具有良好的降噪功能:同時該結構與通常所說的球閥已有本質的區(qū)別,除繼承了球閥的基本特點:如緊密的關閉,全通經(jīng)高流量,內(nèi)阻小等外,還有如下新的特點:如低噪聲,高調(diào)節(jié)比,調(diào)節(jié)穩(wěn)定和調(diào)節(jié)范圍內(nèi)無工作死區(qū)和遲滯帶等;由于具有這些特點,因而提高了該閥的調(diào)節(jié)特性,如我們在后面要提到的良好的等百分比調(diào)節(jié)特性。
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在采用了具有降噪功能的Q—Trim內(nèi)件外,為了更好的達到我們的降噪要求,該閥在出口處又再加了一塊降噪音衰減板(attenuator plate),具體到我們的工藝條件下,此閥的噪聲控制得非常好(加降噪音衰減板具體結構如圖2)。此外,對其他更苛刻的工藝條件的降噪,該閥還可在Q—Trim內(nèi)件和噪音衰減板(attenuator plate)之間再加一個降噪器(dif-fuser),具體結構如圖3所示;這樣在一臺閥上可實現(xiàn)三級降噪;因此從該閥的結構上看,已具備了非常好的降噪的特點。、
根據(jù)我們的工藝條件,我們只用了兩級降噪即滿足了我們的降噪要求,在我們的工藝條件下,此閥所產(chǎn)生的噪聲最大為91.85dBA,而且根據(jù)我們的工藝指標,在三種典型工藝條件下(流量分別為20t/h、15t/h、4t/h),其他條件不變)。噪聲分別為91.85dBA、89.94dBA、81.64dBA。根據(jù)我公司的生產(chǎn)狀況,此流量正常一般為15t/h左右,此時噪音為89.94dBA,只需在閥體外稍稍加上保溫措施,即可達到噪音在85dBA以下,從而達到國家的有關標準。在三個廠家的選型中,Neles所選的TOP5系列閥的噪音控制是最好的,很好地解決了在此大差壓中產(chǎn)生噪聲的問題,這樣就為此閥今后的使用狀況及使用壽命,打下了良好的基礎。
4.3 調(diào)節(jié)特性
三家公司均對所選型號的調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)特性均做了說明,即等百分比調(diào)節(jié),但Neles的計算書中,對我們的工藝條件中的三個最具代表性的工藝流量點,即20t/h、15t/h、4t/h所對應的調(diào)節(jié)點進行r計算,分別對應:59.67% 、49.02% 、16.38% 開度。即在等百分比調(diào)節(jié)特性曲線中的16% -60%之間,從等百分比特性曲線中我們可以了解到在15% -75% 之間,調(diào)節(jié)特性是最為理想的。
5 結論
通過對此三家調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品分析和比較和應用調(diào)查,結合我公司工藝生產(chǎn)情況,我們認為在我廠減溫減壓器的改造中,選用Neles公司的產(chǎn)品是可行的,在各項技術指標中也能完全滿意我們工藝及技術的要求。
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6 改造后的工藝狀況
經(jīng)過充分的準備和安排,我公司減溫減壓改造按計劃在99年年底停車檢修時如期進行,在將兩臺閥改造的基礎上,我們還對閥的控制系統(tǒng)進行了改造,去掉了伺服控制系統(tǒng),改在控制室內(nèi)加裝強制手動的手操器,自動控制則采用DCS,在控制室的操作盤的手操器上,可實現(xiàn)手/自動切換,手動時由手操器上進行操作,自動時由DCS系統(tǒng)來執(zhí)行控制,同時在該閥的現(xiàn)場,該auma執(zhí)行機構上還有手動搖輪,可實現(xiàn)在現(xiàn)場進行人工調(diào)節(jié);這樣在控制上更可靠,工藝操作更靈活。
經(jīng)過上述的改造,在隨后的生產(chǎn)中,該減溫減壓器在運行中表現(xiàn)出了良好的工況,具體表現(xiàn)在如下幾個方面:
(1)在使用汽輪機發(fā)電的情況下,該蒸汽調(diào)節(jié)閥關閉時,能完全關死,沒有泄漏現(xiàn)象,減少了能量損失,降低了生產(chǎn)成本。
(2)調(diào)節(jié)特性有了明顯的改善,改造前在10t/h蒸汽流量的情況下,減壓調(diào)節(jié)閥沒有調(diào)壓能力,改造后即使在蒸汽流量只有6t/h的情況下,該減壓調(diào)壓閥均能將出口蒸汽壓力很好地控制在0.35MPa±0.02MPa的范圍內(nèi),更好地滿足了生產(chǎn)的需求。
(3)改造后,該閥的噪聲控制良好,在沒有保溫的條件下,流量在15h/t時,離該閥0.5米處測得的噪聲為89.2 dBA;在加上保溫后,離該閥0.5米處測得的噪聲為83.8dBA,完全達到了當時我們選型要求達到的降噪目標,而且還稍稍有點超出。
(4)控制特性有了極大的提高,由于auma電動執(zhí)行機構本身即帶有4—20mA的閥位反饋輸出,且傳力為緊湊的齒輪結構,又加上我們將自動控制改由DCS系統(tǒng)來執(zhí)行,因此大大的提高了控制精度,同時控制的可靠性和穩(wěn)定性也得到了極大的改善;在改造完成后即很順利的投上了自動,控制效果非常好,減輕了操作人員的操作難度,提高了控制效率,較好地解決了自開車生產(chǎn)以來就遺留下來的生產(chǎn)難題。
(5)改造后,維修量極大地減少;到目前為止系統(tǒng)已穩(wěn)定可靠的運行了2年多,還沒有對該系統(tǒng)及執(zhí)行機構進行過任何維修,作為工藝對改造后的結果非常滿意。
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